“石灰粉末的綜合利用有效降低了電石生產(chǎn)石灰單耗,既實現(xiàn)了降本增效,又達到廢棄物環(huán)保處置的目的?!狈止窘?jīng)理張憲軍說道。
近日電化分公司對原料車間氣燒窯中間倉除塵灰經(jīng)過小技改進行重復利用,經(jīng)過一個月的運行效果明顯,在改善環(huán)境的同時,極大地降低了能耗,實現(xiàn)了經(jīng)濟、環(huán)保效益雙提升。
據(jù)悉,在原料車間石灰的生產(chǎn)過程中,經(jīng)過振動篩、給料機、皮帶運輸,在此過程產(chǎn)生了大量的石灰粉末,初步統(tǒng)計一天產(chǎn)生約3噸石灰粉末,這些石灰粉末通常都是經(jīng)過除塵器過濾后當廢灰處置,低價外銷,甚至有時還要出運費外倒,導致原材料浪費,并且在卸灰時現(xiàn)場揚塵難以控制。電化公司堅持循環(huán)再利用的原則,綜合考慮降本增效的經(jīng)濟效益和現(xiàn)場工作環(huán)境改善,由分公司經(jīng)理牽頭負責,基于分公司石灰粉末壓球工藝,對中間倉除塵灰卸灰閥進行改造,讓石灰粉末由除塵器卸出經(jīng)過皮帶運送至壓球裝置的灰倉壓球,壓好的石灰球隨著皮帶被輸送至電石生產(chǎn)裝置的料倉。據(jù)統(tǒng)計每天產(chǎn)生3噸石灰粉末壓成3噸的石灰球,石灰單價以430元/噸計算,每月可節(jié)約90噸石灰,可省約38000元,涓涓細流,經(jīng)濟效益相當可觀。同時整個過程處于封閉或半封閉的空間,也切實解決了石灰粉末的揚塵問題,實現(xiàn)了經(jīng)濟、環(huán)保效益雙提升。
綠色生產(chǎn)已成為當今化工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的共識,廢棄物循環(huán)再利用是電石行業(yè)降本增效、綠色發(fā)展的必經(jīng)之路,在這條路上,電化分公司群策群力、真抓實干、主動出擊,將不可能變?yōu)榭赡?,從小處入手,從點滴抓起,以超常規(guī)的拼搏,用實際行動為公司極限降本做出更多的貢獻。(鄭靜)